華能天津IGCC電站年發(fā)電超10億千瓦時(shí)
“按照現(xiàn)在水平,2016年,我們完成13億千瓦時(shí)左右的發(fā)電量沒有問(wèn)題!”華能天津IGCC示范電站副總經(jīng)理王相平信心滿滿地說(shuō)。
據(jù)統(tǒng)計(jì),截至11月14日,華能IGCC(整體煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電系統(tǒng))示范電站最核心的氣化裝置最長(zhǎng)連續(xù)運(yùn)行周期已超100天,2016年累計(jì)完成發(fā)電量10.78億千瓦時(shí)。
從開始著手研究煤氣化技術(shù),到電站正式開工澆筑第一罐混凝土,從第一次實(shí)現(xiàn)短期平穩(wěn)運(yùn)行時(shí)難抑的興奮與激動(dòng),到電站實(shí)現(xiàn)“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”運(yùn)行目標(biāo),華能人用10余載光陰,推動(dòng)我國(guó)清潔煤發(fā)電技術(shù)邁上了一個(gè)新的臺(tái)階,為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與環(huán)境保護(hù)并舉的發(fā)展藍(lán)圖再添一枚閃亮的勛章。
技術(shù)研發(fā)是一場(chǎng)孤獨(dú)的戰(zhàn)爭(zhēng)
“對(duì)我們來(lái)說(shuō),難度最大的地方,應(yīng)該是很多的流程都屬國(guó)內(nèi)首次,沒有任何成功案例可供參考或者借鑒。”面對(duì)記者的詢問(wèn),王相平沉思片刻后,給出了這樣一個(gè)答案。
上世紀(jì)90年代末,我國(guó)從國(guó)外引入了煤氣化技術(shù),經(jīng)過(guò)幾年潛心研究,逐漸掌握技術(shù)核心。為推動(dòng)我國(guó)煤炭資源的高 效、清潔利用,2005年,華能集團(tuán)聯(lián)合國(guó)內(nèi)多家企業(yè)共同開始實(shí)施“綠色煤電”計(jì)劃。
經(jīng)過(guò)周密籌備,2009年9月,華能天津IGCC示范電站正式開工建設(shè),并于2012年11月投產(chǎn)發(fā)電。
記者描述的電站籌建過(guò)程,寥寥不到百字,然而其背后的艱辛卻無(wú)法一語(yǔ)概之。
“IGCC示范電站的團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)及調(diào)試工作,并對(duì)暴露出的問(wèn)題提供解決方案。”據(jù)王相平介紹,他們的工作中,充滿了數(shù)不盡的“第一次”。
就拿氣化爐配套的低熱值燃機(jī)來(lái)說(shuō),當(dāng)初,其調(diào)試過(guò)程讓廠里的技術(shù)人員“屢遭挫折”。燃機(jī)的啟動(dòng)需要先用油,然后再切換到由一氧化碳、甲烷、氫氣等氣體組成的合成氣。剛開始的時(shí)候,只要開始按下轉(zhuǎn)換按鈕,燃機(jī)就迅速跳閘,難以保證的燃燒穩(wěn)定性成了項(xiàng)目推進(jìn)的“攔路虎”。
不僅如此,受到材質(zhì)的影響,燃機(jī)燒嘴的核心部件很容易就會(huì)燒壞,不要說(shuō)提高工作效率,即使只是設(shè)備的正常運(yùn)行也難以保證。
面對(duì)這個(gè)“陰晴不定”的大家伙,技術(shù)人員沉下心來(lái),直面難關(guān)。結(jié)構(gòu)不合理就繼續(xù)完善,材料達(dá)不到要求就再換一種,通過(guò)一次次的摸索、實(shí)驗(yàn),終于攻克了氣化爐燃燒不穩(wěn)定、燒嘴罩頻繁泄漏、單一煤種試燒等技術(shù)難題,實(shí)現(xiàn)了機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行,通過(guò)不懈努力鑄造了“華能爐”的專 屬榮譽(yù)。
從投產(chǎn)第一年僅僅運(yùn)行了200多個(gè)小時(shí),到第一次連續(xù)開滿20多天時(shí)全體人員的興奮與激動(dòng),再到2016年最長(zhǎng)117天的連續(xù)運(yùn)行,就這樣,從最核心的氣化爐裝置,到IGCC示范電站的整體運(yùn)行流程,華能人每一次邁步都扎扎實(shí)實(shí),每一個(gè)腳步都擲地有聲。
追求完美前路永無(wú)止境
“IGCC這個(gè)項(xiàng)目,不容易,不簡(jiǎn)單。整個(gè)團(tuán)隊(duì)付出了超出以往幾十倍的努力,才終于得到了今天這個(gè)結(jié)果。”華能(天津)煤氣化發(fā)電有限公司總經(jīng)理劉振華的語(yǔ)氣中充滿了無(wú)限感慨。
剛開始進(jìn)行投產(chǎn)發(fā)電的時(shí)候,每一次開啟就要耗費(fèi)電600萬(wàn)千瓦時(shí)、柴油上百噸、煤上千噸,大致花費(fèi)1300多萬(wàn)元。這筆不算小的費(fèi)用,沉甸甸地壓在了電站領(lǐng)導(dǎo)和流程操作人員的心上,讓每一次調(diào)整、每一個(gè)決定都充滿分量。肩負(fù)重壓,華能人咬緊牙關(guān),鼓足干勁,用一個(gè)又一個(gè)不眠的夜晚,推動(dòng)示范項(xiàng)目一點(diǎn)點(diǎn)前進(jìn)。
時(shí)間總會(huì)賞賜那些愿意付出努力的人。2年籌備、3年建設(shè)、3年穩(wěn)定,“華能爐”終于實(shí)現(xiàn)了“安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)”的運(yùn)行目標(biāo),助力IGCC示范電站正式成為我國(guó)第 1座、世界第6座大型IGCC示范電站。
劉振華告訴記者,IGCC技術(shù)環(huán)保性能好,對(duì)煤炭的利用實(shí)現(xiàn)了“吃干榨凈”,是目前國(guó)際上被驗(yàn)證的、能夠工業(yè)化的最潔凈且最具發(fā)展前景的高效燃煤發(fā)電技術(shù)。
據(jù)測(cè)算,燃煤電站的國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求每立方米粉塵的排放量應(yīng)低于20毫克,IGCC的排放值可達(dá)到0.6毫克以下,基本做到了零排放;二氧化硫的燃煤電站國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)為每立方米低于35毫克,而IGCC可以將這一指標(biāo)降到每立方米0.9毫克以下的水平。不僅是與國(guó)內(nèi)燃煤電站相比,即便與國(guó)際同類技術(shù)相比,甚至與天然氣電站的環(huán)保指標(biāo)相比較,IGCC示范電站在環(huán)保性能方面依然表現(xiàn)出色,無(wú)愧于我國(guó)“最潔凈”的燃煤電站。
更重要的是,被譽(yù)為“華能爐”的兩段式干煤粉加壓氣化爐由華能掌握自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),成功打破了國(guó)外對(duì)干煤粉加壓氣化技術(shù)的長(zhǎng)期壟斷,不僅培養(yǎng)了一批專業(yè)人才,更推動(dòng)我國(guó)煤化工產(chǎn)業(yè)大步前行。
遠(yuǎn)觀國(guó)際市場(chǎng),環(huán)境問(wèn)題已不再是房間里的大象,早已得到了世界各國(guó)的廣泛重視。“IGCC技術(shù)在環(huán)保及碳排放控制方面的優(yōu)秀表現(xiàn),一定會(huì)成為清潔煤電技術(shù)未來(lái)發(fā)展的必經(jīng)之路。”王相平信心滿滿表示。
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與中創(chuàng)網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。